本網訊 蘆河煤業主井口大門長期受風吹雨淋及貨物碰撞,出現門框變形、門扇與合頁銹蝕斷裂等問題,已嚴重影響正常使用,并帶來雙重安全隱患:一方面,易導致非作業人員誤入主井口區域,另一方面,惡劣天氣時粉塵、雜物可能會進入主井口,對井下通風與生產環境造成不利影響。
若聯系外部廠家定制新大門,不僅需承擔高額的制作與安裝費用,還需等待數周生產周期,將直接影響主井口作業效率。面對這一難題,蘆河煤業機電隊主動擔當,提出以“手工焊接”方式自制新大門,力求通過低成本改造破解生產難題。
精準設計,盤活閑置資源:
機電隊先組織技術骨干對原大門進行測繪,結合主井口實際尺寸優化方案——采用雙扇對開式設計,方便車輛與貨物通行;同時選用礦井閑置的3mm厚鋼板作為門扇主體,既省去新材料采購成本,又大幅提升大門抗撞與耐腐蝕性能。
分工協作,嚴控制作質量:
方案確定后,機電隊職工迅速響應:一部分人員負責按設計尺寸切割鋼板,制作門扇框架與面板;另一部分專注焊接作業,手持焊槍精準拼接框架,反復檢查焊縫,杜絕漏焊、虛焊;針對主井口復雜環境,特意在門板背面加裝鋼結構龍骨,增加整體承重與抗變形能力,使大門更結實耐用;最后進行除銹噴漆處理,延長使用壽命的同時提升外觀整潔度。
高效完工,成效立竿見影:
經過3天緊張作業,新大門成功安裝到位。其尺寸與主井口完美契合,開關順暢無卡頓,雙扇對開設計大幅提升通行效率;抗撞強度較原大門提升50%以上,有效阻擋粉塵與雨水侵入主井口。
此次自制主井口大門,不僅為蘆河煤業省去高額費用,還將修復周期大大縮短, 實現“降成本、提效率、保安全”三重成效,進一步夯實蘆河煤業低成本運營、高效率生產的基礎,助力降本增效工作走深走實。